四万件订单的生产节奏,已经稳定运行了半个多月。
澈工机械的车间里,车床和磨床的轰鸣声昼夜不停,工人们三班倒轮着上,每个人脸上都带着疲惫,但眼神里透着干劲。汽配厂那边的抽检车,隔三差五就来拉走一批货,每次抽检结果出来,都是全优,王强打电话过来,语气也越来越客气。
阿澈悬着的心,慢慢放了下来。但他没敢松懈,每天早上七点准时到厂,先去车间转一圈,看看生产情况,再去仓库核对原材料库存,下午还要盯着质检组做抽样检查。
这天下午,质检组的组长老郑,拿着一份报告单,急匆匆地找到阿澈。
“阿总,有点不对劲。”老郑脸色凝重,把报告单递了过去。
阿澈接过来一看,上面是最近五天的抽检数据。合格率虽然还在百分之九十八以上,但比之前的九十九点五,掉了一点。更关键的是,不合格的零件,问题都出在同一个地方——轴端的倒角尺寸。
“倒角?”阿澈皱起眉头,“这个工序不难啊,怎么会出问题?”
“我也觉得奇怪。”老郑说,“我去车间看了,工人们都是按图纸干的,卡尺测量的数据也都对。但这批零件,倒角就是有点偏,用专用量具一测,就超差了。”
阿澈没说话,拿着报告单就往车间走。老郑跟在后面,一路小跑。
到了车床区,阿澈直奔小王的工位。小王正在车削轴端的倒角,动作很熟练。阿澈站在旁边看了十分钟,没看出什么问题。他让小王停下机器,拿起刚加工好的半成品,用卡尺量了量倒角的尺寸,数值刚好卡在公差上限。
“小王,你这批活,倒角都按上限干的?”阿澈问。
小王点点头:“陈师傅说,倒角尺寸宁大勿小,小了就废了,大一点还能磨。”
阿澈又去看了其他几个车床工的活,情况都差不多。倒角尺寸要么卡在上限,要么稍微超一点。他心里琢磨,问题肯定不是出在工人身上。
“老郑,把最近一周的原材料拿过来我看看。”阿澈喊道。
老郑很快就抱过来几根圆钢。阿澈拿起卡尺,量了量圆钢的直径。这一量,他心里咯噔一下。
“这批圆钢的直径,比之前的大了一丝。”阿澈指着卡尺的读数,“图纸要求的圆钢直径是五十毫米,这批货,有几根都到了五十点零一毫米。”
老郑凑过来一看,果然是。他一拍大腿:“原来是这样!圆钢直径大了一丝,工人们按原来的程序车削,倒角自然就偏大了!”
阿澈点点头。这就是问题的根源。原材料的细微偏差,工人在操作时没注意到,程序也没调整,最后就导致了倒角尺寸超差。
“走,去办公室。”阿澈转身就走。
他把老陈、老张、李经理,还有几个车床班组长都叫了过来。把原材料的问题一说,大家都沉默了。
“这事怪我。”老陈先开口,“我只盯着工人的操作,没注意原材料的变化。”
“不怪你,是我考虑不周。”阿澈摆摆手,“咱们只抓了生产和加工,却忽略了原材料的进厂检验。这次幸好是倒角,要是关键尺寸,这批货就全废了。”
“那现在怎么办?”老张急着问,“已经加工好的半成品,有一千多个呢。”
“先把这批半成品挑出来,单独存放。”阿澈说,“老陈,你带着技术组,重新调整车床的加工程序。圆钢直径大了一丝,程序里的切削量就得减一丝,这样倒角尺寸就能回到中间值。”
“没问题,我现在就去弄。”老陈起身就走。
“李经理,你现在就联系原材料供应商。”阿澈又转向李经理,“问清楚这批圆钢为什么直径偏大,以后送货,必须严格按图纸要求来。再有偏差,直接退货。”
“好,我马上打电话。”李经理掏出手机就往外走。
“老郑,从明天开始,原材料进厂,必须全检。”阿澈看着老郑,“不光是直径,还有圆度、硬度,都要测。不合格的,一律不准入库。”
老郑赶紧点头:“我这就去制定原材料检验流程。”
安排完这些,阿澈又去了仓库。他让仓库管理员把所有的原材料都清查一遍,把直径偏大的圆钢都挑出来,单独标记,专门用来加工那些对直径要求不高的零件。
忙完这些,已经是晚上八点多了。阿澈拖着疲惫的身体,回到办公室。他刚坐下,老陈就推门进来了。
“阿总,程序调整好了。”老陈脸上带着笑容,“我试了几个零件,倒角尺寸刚好在公差中间值,没问题了。”
“那就好。”阿澈松了口气,“还有,那一千多个半成品,你看看能不能返工。要是能返工,就尽量挽回损失。”
“我看过了,大部分都能返工,就是费点功夫。”老陈说。
“费功夫也得干。”阿澈说,“不能让客户承担我们的失误。”
老陈点点头,转身又去了车间。
阿澈坐在椅子上,看着窗外的夜色。车间里的机器轰鸣声,还在持续不断。他心里明白,这次的事,是个提醒。做精密加工,差一点都不行。原材料、加工、检验,每一个环节都不能掉以轻心。
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