接到紧急任务后,毕厂长第一时间召集马媛、仲伟、吕工、夏颖召开专项紧急工作会议,在会上完整通报了沈阳军区军车惰轮打齿事故的全部情况,并结合生产工艺、设备故障特征,深度剖析了此次惰轮打齿事故的三大核心诱因,逐一拆解可能性与故障特征,为后续调查划定方向。
毕厂长指出:“结合多年生产与故障处置经验,此次惰轮打齿事故大概率源于三类情况,且每类故障都有鲜明的特征可甄别。第一类为淬火工艺缺陷,齿轮在淬火加工过程中温度过高,后续急速冷却收缩后,齿轮内部产生肉眼难以辨识的细微裂纹,而出厂检测环节未能排查出隐患,车辆服役受力后裂纹开裂,最终引发打齿故障。第二类为原材料材质问题,若生产所用合金钢本身强度不达标,大概率是单炉原材料存在质量问题,该批次共计45个配套惰轮均存在隐患;同时材质强度不足引发的故障有明显区别,典型表现为齿轮软齿损坏,而非本次出现的打齿现象,可据此快速排除该诱因。第三类为驾驶操纵不当,驾驶员作业过程中未按规范踩踏离合器,直接将车辆从前进档切换为倒挡,导致惰轮瞬间承受巨大反向冲击力,造成打齿事故;此类人为操作故障特征明确,通常不会仅损坏单个齿轮,会出现连续两个及以上齿轮破碎的情况。”
随后,吕工结合专业生产工艺理论,对毕厂长的分析进行补充佐证与细化解读。他说:“从机械生产工艺角度来看,毕厂长的分析完全符合理论逻辑。齿轮生产加工中,最易产生质量缺陷、引发故障的工序为淬火与锻打。其中锻打工序的质量问题具备极高的可排查性,若锻打时工件温度过低,锤击加工过程中齿轮内部会产生结构性裂纹,车床精加工过程中,裂纹位置会出现异常断削痕迹,经验丰富的车工在加工环节即可直接发现缺陷,极少会让瑕疵齿轮流入出厂环节。同时根据工艺标准,锻打工艺异常产生的缺陷,通常会导致至少5个齿轮出现质量问题,可作为事故溯源的重要依据。”
会议最后,毕厂长着重强调了本次事故调查工作的重要性与紧迫性。此次事故不仅是单一车辆故障事件,更直接关乎本厂惰轮产品的质量验收、绩效奖励以及长期供货合同履约,对工厂生产经营、品牌信誉和合作资质有着至关重要的影响。他明确指出:“若最终判定事故为个别工序偶发瑕疵,通过合规整改与追责处罚,工厂大概率可顺利通过核查;但如果排查发现是批量质量问题,或后续再次发生同类故障,工厂将面临产品停供的重大风险,造成不可逆的损失。”
基于事故调查工作需求,会议确定出行及调研方案:由毕厂长、仲伟、吕工三人组成本厂调研小组,于次日出发前往济南,与黄河总厂技术专家汇合后,统一组队奔赴沈阳,全力以赴、全面细致查清事故根源,务必将事故原因、责任、问题症结调查清楚,做到事实清晰、证据确凿、定论准确。
次日清晨,仲伟驾车搭载毕厂长与吕工,准时启程奔赴济南,正式开启此次军车惰轮打齿事故的专项调查工作。
上午十时整,晴空澄澈。仲伟驱车准时抵达济南黄河总厂研发中心,三人一起前往吕主任的办公室,一场关乎设备事故核查的工作就此展开。
一行人进门后,吕主任态度热忱,连忙上前热情接待,招呼毕厂长一行三人落座。待众人坐定,吕主任随即从办公桌上取出一份照片传真件,轻轻摊开在桌面。这份传真件画质模糊、影像粗糙,画面细节难以清晰辨识,但透过朦胧的影像,依旧能够隐约看出设备构件上有三处齿体已经脱落、损毁的痕迹。
毕厂长俯身仔细端详着这份传真件,短短片刻,他心中已然对设备故障、事故缘由的大致情况有了初步判断,心里已经有数。但他久经职场,处事沉稳审慎,面上始终不动声色,缄口不言,没有发表任何看法与评价,安静等候着下面的工作安排。
准备动身前往济南前,毕厂长特意叫住仲昆与随行吕工,语重心长地再三叮嘱二人:“我们抵达事故现场后,无论是看到相关照片资料,还是亲眼见到事故实物设备,都绝对不能轻易发表个人意见、随意下定论。所有问题,必须由我们三人共同研讨、仔细斟酌,达成统一共识之后,再由我出面对外说明结论。倘若最终的核查结论存在偏差、出现问题,所有责任由我一人承担,你们二人无需担责,也能留有周旋的余地。除此之外,大家切记戒骄戒躁,万万不可下车伊始、贸然发言,一定要先耐心观察现场情况、摸清所有细节,深思熟虑之后,再沟通交流、发表看法。”
看完照片后,毕厂长转头面向吕主任,指着桌上模糊的传真件客观说明:“这份传真件画质太差,过于模糊,设备断齿位置的细微结构、损毁细节完全无法看清,仅凭这份资料无法精准分析事故原因,必须赶赴现场查看实物,才能做出准确、全面的研判。”
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