“这哪是抽查,是扒皮!”有老板在行业会上抱怨,“以前花点心思做几个合格样品就行,现在得从头到尾都达标,成本涨了多少?”
但消费者却拍手叫好。某母婴店的老板发现,自从抽查改了规矩,家长们买玩具时不再只看价格,而是先问“最近抽检合格吗”。“合格的货虽然贵点,但卖得踏实,投诉少了一半。”他主动把抽检合格的标识贴在货架最显眼的地方。
赵刚的团队又出了新招——“飞行检查”。不打招呼,直奔生产线,抽到的样品当场封样,连厂长都不知道检查人员什么时候来。某食品厂的老板,早上还在跟人吹嘘“厂里卫生绝对达标”,下午赵刚就带着人站在了生产车间门口,从角落里查出了过期的原料。
“以前觉得抽查是过关,应付过去就行。”这家食品厂后来成了“质量标杆”,老板在经验分享会上说,“现在才明白,抽查是底线,过不了这个线,迟早翻车。我们现在是把每一天都当抽查日过,反而踏实了。”
数据不会说谎。实行随机抽样一年后,全市产品质量不合格率从15%飙升到30%——这不是质量变差了,而是以前的“合格”掺了水。但再往后,不合格率开始稳步下降,到年底降到了8%,是十年来的最低值。
“这就是随机抽样的威力。”赵刚在总结会上说,“它逼着企业把‘做几个合格样品’变成‘所有产品都合格’,逼着他们把质量当生命线,而不是摆设。”
小王最近迷上了研究数据。他发现,那些一开始不合格率高的企业,只要肯整改,后来的市场份额都在涨。“消费者不傻,谁的东西好,谁的东西安全,他们分得清。”他指着“安全牌”插座的销量曲线,从召回时的谷底,一路爬到了同类产品的前三,“这就是质量的回报。”
(四)
但总有企业想钻空子。赵刚最近盯上了一家叫“精工”的电子厂,专门生产手机充电器。每次抽查,他们的“重点项目”——比如充电效率、外观尺寸,都合格,可消费者投诉却不少,说充电器用着发烫,甚至有烧毁手机的情况。
“奇怪,抽检项目都达标了,怎么还会出事?”小王翻着投诉记录,百思不得其解。
赵刚却注意到一个细节:投诉里提到的“发烫”,都和“持续充电超过4小时”有关,可现行的抽查标准,只测“2小时内的温度变化”。“他们是专攻抽查项目,只把标准里列的指标做好,没列的,就不管了。”赵刚冷笑一声,“以为我们只查这几项?太天真了。”
他带着工程师,重新设计了检测方案——不仅查标准里的项目,还加了“连续充电8小时温度监测”“极端电压下的稳定性测试”“材料耐老化程度”,全是企业没防备的“附加题”。
抽检那天,“精工”的厂长胸有成竹:“赵科尽管查,我们的充电器,每项指标都达标。”
可一周后,报告出来,厂长的脸绿了。“精工”充电器在连续充电6小时后,温度飙升到85℃,塑料外壳开始变形,再过半小时,就会短路起火。而这种“超标准测试”暴露的问题,正是消费者投诉的根源。
“知道为什么加这些项目吗?”赵刚把报告摔在他面前,“标准是底线,不是上限。消费者用充电器,不会按‘抽查时长’来用,他们可能充一整晚,可能在电压不稳的地方用,这些都得考虑到!”他指着检测数据,“你们只盯着抽查项目做文章,根本不管消费者的真实使用场景,这叫合格?这叫耍流氓!”
厂长低着头,说不出话。他确实专门研究过抽查标准,把所有列出的项目都做到刚好达标,其他的能省则省——铜线圈细一点,散热片薄一点,成本降了,利润高了,没想到栽在了“没列的项目”上。
“整改吧。”赵刚没查封工厂,而是给了他一个月时间,“把所有可能影响安全的细节都补上,别再琢磨怎么应付抽查,想想怎么让消费者用着放心。”
一个月后,“精工”的新充电器通过了所有“附加题”测试。厂长送来样品时,带了个笔记本,上面记满了消费者的使用反馈:“您说得对,标准之外,还有人心。产品好不好,最终得消费者说了算。”
(五)
季度抽查总结会开得格外热闹。企业代表们不再抱怨,而是围着赵刚问个不停——“这个指标明年会不会加进抽查项目?”“我们想提前按更高的标准生产,能不能请你们指导指导?”
赵刚笑着拿出新的《抽查目录》,上面不仅有必查项目,还附了“风险预警项”,列出了可能存在隐患但暂未列入标准的指标。“别等我们查,自己先查。把风险解决在出厂前,比被抽查到整改,成本低多了。”
某小家电企业的老板当场拍板:“我们全按预警项改!就算成本涨点,也比砸了牌子强。”
会后,赵刚接到小王的电话,语气里带着兴奋:“赵科,查到了!上次那批‘幽灵不合格品’,源头找到了!”
这章没有结束,请点击下一页继续阅读!
喜欢市场监管七十年变迁请大家收藏:(m.zjsw.org)市场监管七十年变迁爪机书屋更新速度全网最快。